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2.打开电脑在线监控程序,从按钮上得到一个编号,根据编号查找图纸对应的按钮地址(按钮信号一般直接输入到PLC);
3.根据地址找到对应的程序,在线程序,让同事按按钮看有没有输入,由此来排除按钮至卡件的硬件问题;
4. 按下按钮,程序有输入,但查看输出时确没有输出,典型的有输入没输出,条件不满足,由此判断程序内部有条件不满足;
5.由此深入查看程序,一条一条的捋,由于设备相对复杂,跟其关联的条件很多,中间又设计到一些中间变量,局部变量。最终找到了一个绝对的条件不满足。
6.最终确认是一个接近开关未动作,导致条件不满足。调整接近开关位置后正常。
对于相对复杂的设备来说,通过查看程序能够快速判断不满足的条件,这样的问题往往很简单,但查起问题原因来就有些麻烦,往往越简单的问题可能处理起来比较复杂,关键在于找到问题点,如果不懂程序,可能无从下手,除非你是一个非常熟悉现场的电气维护人员。
第二个开整
处理完这个故障准备走时,生产再次反应此设备能爬行(低速转,大概在15转/分),但是不能运行(高速运行),我一听又一个条件问题,肯定是哪个条件又不满足,已哭瞎,想着又要查程序了,本来比较困,头有点大。
处理过程
1.生产反应有一个气缸的执行器位置不对,气缸不应该动作,而这个气缸不明原因的动作了,而且无法复位;
2.既然有异常点,那么就可能是这个异常点导致设备无法运行,查看气路图纸气缸的位置确实不对,那么如何去尝试改变这一现象,一时也找不到思路,也不知道如何突破。
3.没办法,尝试强制气动阀,由于气缸在动作位置,气缸也没有反应。(这一步有点多余)
4.将气缸的进气气管拔掉,查看气缸进气管是不是有气,再或者是进气压力小。于是将进气气管拔掉,发现有气,但是确没有顶动气缸?我尝试把气管恢复,发现气缸又恢复正常状态。
5.关于一个问题,我觉得应该是气缸卡住了,气压太小,无法将气缸顶起来,而且我发现进气口有少许漏气;
6.如果再出现类似情况,尝试调高气体压力,处理漏气点。
OK,就写这么多吧,夜里处理问题不易,码字不容易,留下个困困的表情[鼾睡][鼾睡][鼾睡][鼾睡]吧。
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